主页公司名称

您的位置: 首页
新闻动态
枣矿微信

破解洗选增效“卡脖子”难题|高庄煤业

作者: 亢天阁   发布日期: 2026年01月09日   来源: 山东能源伟德国际victor1946




“又堵了,立即停机清理!”深夜的高庄煤业公司洗煤厂调度室里响起急促的电话铃声,紧接着是一阵手忙脚乱的忙碌,黝黑的煤泥水溅得满身都是。在这里,像这样的场景,在过去是司空见惯。


洗煤厂 (2).jpg


作为煤炭洗选的“咽喉”

粗煤泥分选直接决定着精煤的“成色”

高庄煤业洗煤厂

原来沿用多年的TBS分选工艺

曾因结构简单、适应性强成为“功臣”

但在长期高负荷运转中

却渐渐变成了拖慢生产的“拦路虎”


“就像天平失了准星,上升水流一乱,煤泥颗粒就‘站不稳’,分选效率跟着往下掉。”有着二十多年洗煤经验的老职工马丽说。


更让人头疼的是四个排料孔的“小脾气”,因密度差异常常“按需排料”,时而多时而少,精煤产率像坐过山车。分选参数全靠人工凭经验调整,等发现灰分异常再修改,早就错过了最佳时机,而且床层积压、底流“变味”的问题接二连三。


分选机 (2).jpg


“不能再让设备牵着鼻子走!”

“大国工匠”赵伟

下定决心啃下这块“硬骨头”

她迅速联合朱守其、李辛元等技术骨干

组成专项攻坚小组

一场从设备“身体”到“大脑”的革新之战

就此拉开序幕


闪图.gif


攻坚的三个多月里,洗煤厂的TBS分选机旁总能看到这群人的身影。白天,他们跟着设备“上班”,紧盯每一次水流的波动,记录每一组数据的跳动,不放过每一处细微变化;顶水孔堵塞时,他们蹲在机器旁观察堵塞规律,手里的笔记本记满了密密麻麻的参数。夜晚,办公室的灯光亮到深夜,图纸铺满桌面,大家围着数据争论不休,把入料波动、排料阀缺陷等问题逐一拆解,大家常常为一个更优方案不惜推翻重来、反复研究。


正是这份较真

让革新方案日渐清晰

在入料端加装减压缓冲板与释能箱

让物料“平稳入场”

创新设计管状顶水仓和反向喷水装置

一键就能清理杂物

还能把沉底的低比重颗粒“捞”回溢流

大胆将四排料口改为单口锥体结构

用钟形阀替代老阀

驯服了排料“闹脾气”的问题



洗煤厂 (1).jpg


为保障设备平稳运行

他们还给设备装上个“智慧大脑”

团队经过反复测算试验

搭建起粗煤泥产品质量模糊数学模型

顶水量、排料阀开度等参数

实现实时监测、自动调节

新增的故障识别功能

一旦发现密度偏差

立刻启动异物排除


洗煤厂 (4).jpg


如今再走进洗煤厂

监控屏幕上的分选密度、顶水流量

等数据精准跳动

粗精煤泥灰分

从10%以上稳稳降到9%以下

困扰企业的重介精煤“背灰”问题

得到彻底解决

以前每周都要清理3次的顶水孔

现在一个月一次就够了


技术革新更是带来了实打实的效益,每年可为企业直接增利100余万元,并将设备维护频次降低80%,职工劳动强度大幅减轻,生产效率提升至少10%,浮选系统和煤泥水处理系统不再“超负荷运转”,全流程实现高效联动。