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枣矿故事

伟德国际victor1946:全员盯“点滴” 创新释“潜能”

作者: 李丝   发布日期: 2026年01月26日

面对复杂多变的市场环境,如何“花小钱办大事”,真正实现成本下降、效益提升?伟德国际victor1946将精细化管理渗透到生产经营的每一个环节,用创新思维破解每一个降耗难题。从能耗管控到修旧利废,再到工艺革新,一场全员参与、贯穿全链的降本增效“持久战”在矿区火热展开。

一度电也不白花,“智”省出来的真金白银

过日子要省电,搞生产更要“锱铢必较”。伟德国际victor1946在电力消耗上做足了“文章”,通过智能化改造和精细化管理,让每一度电都发挥最大价值。

蒋庄煤矿过去充填结束后,用充填泵打水冲洗管路,既耗时又耗电,泵机轰鸣,电表飞转,大家看着都心疼。充填工区区长李鑫,就盯上了这个环节。他天天在现场琢磨,看着充填泵“卖力”地干活,却总觉得“有劲没使对地方”。有一天,突然灵光一现:“能不能用虹吸打水来代替泵机冲管?”

他和技术团队反复测算、试验,改造管路,应用系统后,效果十分明显!冲管效率大幅提高,极大缩短充填泵开泵时长,单循环节约用电一千多度。这一巧思,正是枣矿人将日常观察转化为效益成果的生动缩影。

七五煤业公司树立“工程设计的浪费是最大的浪费”理念,积极引进推广先进的节能技术和设备,升级后的皮带运输系统节电20%;借助水泵集中控制系统,优化后的排水系统和通风系统,大大降低了生产过程中的运行电耗和器材损耗,每月可节约电费8.5万元。

废铁里能淘出金子吗?“修”出来的增收账

在枣矿人眼里,没有绝对的“废品”,只有放错地方的“宝藏”。修旧利废这门“传统手艺”,在这里被玩出了新高度,变成了激活资源价值的“点金术”。

走进蒋庄煤矿机电设备制修厂,机器的轰鸣声中蕴藏着化腐朽为神奇的魔力。一根根从井下回收的、弯曲变形的废旧锚杆,在这里重获新生。

“买一根新锚杆要67元,现在我们用这台锚杆拉直机,6分钟就能修复一根,一天能拉直六七十根。”厂长刘建林算了一笔账,“一天修复的锚杆就能节约材料费近5000元。”

废旧锚杆经过压直、调直、裁锯、套扣四道工序后,变得笔直如新,可重新用于打地锚或加工成各类吊挂件。2025年以来,该厂通过修旧利废节约资金259万元,通过外委转内修节约费用高达1022万元。

高庄煤业创新解锁“2526”修旧利废价值管理模式,以材料、设备“双控”为核心,打通回收复用、修复利用等五大关键环节,打出环环相扣的降本“组合拳”,把修旧利废做成了一本“增收账”。他们坚持“能自修绝不外委”,成功将锂电池单轨吊的维修从依赖厂家转为自主攻关,累计创效超过160万元。

智慧让生产更“丝滑”,“创”出来的高效能

降本增效,不仅要“节流”,更要“开源”。通过技术创新和工艺优化,让生产本身变得更高效、更顺畅、更省钱,这才是更具含金量的“降本”。

在蒋庄煤矿,技术创新为安全运输保驾护航。他们在主要单轨吊运输巷道应用“远程控制自动安全风门系统”,一举攻克重型设备通行与通风安全保障难题。该系统通过红外感应、声光引导、智能管控,风门实现了自动、安全、可靠启闭,实现了“通车零碰撞、通风零干扰”,好比为矿井运输大动脉系上了智能“安全带”。投用后,风门撞损率归零,年维护成本下降42%,双门气动互锁技术保障单轨吊通行期间通风系统稳定,漏风率降低至3%以下。这一智能改造,让安全与效益在矿井深处实现了“双赢”。

三河口矿业公司在13上06工作面创新推出“扩安一体化”煤机扩刷工艺,使多道工序无缝衔接,不仅能缩短8天工期,还节省材料及人工费37万元;13辅助采区胶带巷构建“掘进机+二运+刮板输送机”连续运输系统,作业效率飙升30%……这一系列“金点子”,让生产组织从“经验驱动”迈向了“创新驱动”,效率与效益同步跃升。

一点一滴的积累,汇聚成效益的江河;一招一式的创新,夯实了发展的根基。伟德国际victor1946以精细化管理为笔,以创新实践为墨,在生产经营的全链条中书写降本增效的生动篇章。

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