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枣矿故事

枣矿榜样 | 杨飞:薄煤层选煤线上的“破局者”

作者: 孙冬   发布日期: 2026年04月07日   来源: 山东能源伟德国际victor1946


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从110人精简至50人以内,在质量、效率、成本、创新、安全等多赛道闯关破局,用实干创新推动矿井选煤工作高质量发展——这些变化的背后,离不开扎根选煤一线10余年的滨湖煤矿选煤厂副厂长、山东能源劳动模范杨飞


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减员增效破困局


面对设备老化、成本偏高的难题,杨飞以“科技创新+精益管理”双轮驱动破局。人员优化上,推行“科学定编+一专多能+弹性排班”模式,生产、机电车间分别优化至28人和15人,生产工效提升至136吨/工,同比提高40%以上,实现减人不减产、提质又提效。


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在降本降耗上,他创新实施“避峰填谷+集中洗选”策略,依托原煤缓冲仓动态调整生产时段,原煤入洗小时处理量从244吨提升至320吨,同比提高30%;

引入新型湍流筛,使综合介耗降低15%,年节省介耗80吨;

带头开展修旧利废与小改小革,累计完成49项、创效120万元,通过设备自修、配件翻新年节约成本超30万元。





闭环管理守底线



杨飞始终将安全放在首位,牵头构建起“全员参与、全域覆盖、全程管控”管理体系,创新推行“3+2”管理模式和“五定三预”超前检修模式,使主要工艺设备完好率达100%,全厂设备完好率提升至97%,故障根源排查和处理时长分别缩减80%、20%。



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他牵头部署UWB人员定位系统,建议为职工配备带心率监测、危险区域报警功能的定位手环,建立隐患全闭环机制。一次配电室检修中,他发现接线母板松动后,举一反三整改10多处隐患。在他的带动下,选煤厂实现安全稳定运行8年。



技术创效攀新高


针对滨湖煤矿薄煤层、高硫煤洗选特性,杨飞牵头构建“差异化工艺+双指标管控+绿色市场适配”三维管控体系。





在质量管控上,建立“日分析、周调度、月总结”机制,引入高精度在线灰分检测仪与实时数据反馈系统,精煤灰分稳控在6.5%左右,尾煤泥灰分控制在75%以上,实现“去煤泥”目标。

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他主导优化重介与浮选协同控灰技术,攻克薄煤层粒度偏细、分选难度大的难题。在2025年,该选煤厂年入洗原煤量、精煤产出量双双刷新历史纪录,年创效2400余万元


他大力推动选煤厂智能化转型,带领团队建成智能选煤集控系统,在22台关键设备安装无线温振一体传感器,搭建设备诊断平台,推行集中润滑系统,累计年创效70万元。


在杨飞的带领下,该选煤厂“精益安全管理”经验在全矿推广,先后荣获“行业级质量标准化选煤厂”“中国煤炭加工利用协会先进会员单位”等系列荣誉称号。