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枣矿故事

一线职工的“抠门”智慧|蒋庄煤矿

作者: 李平   发布日期: 2026年05月19日   来源: 山东能源伟德国际victor1946



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在蒋庄煤矿一个个平凡的岗位上,每天都上演着“变废为宝”“化腐朽为神奇”的节约故事,职工们用巧思革新、匠心修旧、精细管控,把降本增效刻进日常。一次次智慧的迸发、一件件降本增效小事,拼凑出矿井深挖内潜、提质增效的生动画卷。







01

小技改破解生产大难题


“以前换个底流口,仨人忙活三小时,煤质一换就得停机等!”在该矿选煤厂主控室里,操作工满崇友盯着监控屏幕,说起以往的生产难题满是无奈。






据介绍,该矿选煤厂面临3煤与16煤交替入洗的现实,煤质差别大,特别是16煤矸石含量高达50%,经常出现重介旋流器底流口堵料问题,更换起来不仅费时费力,而且是“头痛医头、脚痛医脚”,不能从根本上解决问题,极大制约了选煤生产效率。


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“不能总被问题牵着走,咱们得想办法改一改!”选煤厂技术主管代文飞带着技术骨干,一头扎在车间里反复研究、试验、改进、调试,成功研发出重介旋流器底流口可调节装置,电动操控、一键切换,30秒就可以换好口径,杜绝底流口堵料问题,彻底解决了生产痛点。



02

“以修代换”修出真效益


井下作业环境恶劣,采煤机滑靴磨损快,一笔笔配件采购费,导致设备使用成本居高不下。面对降本难题,该矿机电设备制修厂综修车间班长李桂平和工友们定下了“以修代换”攻坚目标。


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他们精准划定磨损红线,一遍遍研究修复工艺,摸索出一套“精准检测+分层堆焊+耐磨强化+精度校准”修复工艺,采用耐磨气保焊丝进行堆焊,严格控制焊接电流和层数,一点点修补、一遍遍打磨,不放过任何一处细节。



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“修复好的滑靴,跟新的一样好用,成本却省了一大半!”该车间技术员张聪算起了账,他们已累计修复导向滑靴6件,节约采购费用超30万元。

03

“斤斤计较”省出真金白银



“氯化锌重液是煤质检测的核心耗材,采购成本高,不规范的操作,容易导致重液浪费、用量居高不下。”在该矿煤质管理浮沉室里,班长王赞一边规范做着浮沉试验,一边叮嘱身边青年职工。



 


据了解,为了把检测耗材成本降下来,他们全员开动脑筋,从操作细节入手,优化试验流程,搭建回收系统,精准配制重液,总结出“缓冲、慢浮、细捞、长控”操作口诀,不仅年节约耗材消耗600余公斤,还提高了检测数据准确性。


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“节支降耗不是哪一个岗位的专属,只要用心,处处可节约,岗岗可降本!”王赞朴实的话语,道出了蒋庄煤矿全员节支降本的共识。

一件件降本增效的小故事、一次次智慧的迸发

藏着职工降本增效的共识和担当

从技术革新的大胆突破,到修旧利废匠心坚守

再到精益管控的点滴节约

全员心往一处想、劲往一处使

用小创新汇聚大能量,用小节约积攒大效益

为矿井高质量可持续发展

写下了最朴实、最动人的注脚