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小车间里的降本增效“大阵仗”|高庄煤业

作者: 孙超楠   发布日期: 2026年06月22日   来源: 山东能源伟德国际victor1946


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“以前破损的皮带机护罩,上井后就会当废品处理,现在经过我们回收修理后重新投入使用,一套能直接为公司省下500多块!”在高庄煤业公司机修车间物资加工超市的回收区,“党员淘宝先锋队”队员李齐一边擦拭修复好的配件一边介绍说。在这个不起眼的车间里,像这样“变废为宝”的故事,每天都在悄然发生。


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据介绍,该车间锚定“节支降本、增收创效”目标,摒弃“坏了就换”“没有就买”的传统思维,发动全体职工搞创新、挖潜力,把废旧物资变成“香饽饽”,把技术难题变成“创效点”,用实干与智慧,在小小的车间里挖出了可观效益。


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在物资加工超市,一块陈列着300余种非标件的展示牌板,见证着车间职工的思想转变。“以前井下急需的非标件,外购不仅贵,还得等好几天,有时候甚至会耽误生产进度。”该车间职工王乾说。为破解这一痛点,车间里组建技术团队,着力攻克非标件加工技术。从“零”到“300”,不仅代表了技术的提升,更是践行“过好紧日子”的生动缩影。


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在废旧物资回收区,“分类回收—精细挑选—修复利用”的全链条管理模式,让曾经堆满废弃旧件的角落,变成了创效阵地。他们成立“党员淘宝先锋队”,并立下“每日三巡查、件件不放过”的规矩,每天早、中、晚三次对废料堆进行拉网式挑拣分类,再通过整形、焊接、刷漆等工艺,让“废件”重获新生。今年以来,该车间累计回收利用废旧物资超550件,创效达13万元。


如果说废旧物资回收是“节流”,那么技术创新就是“开源”。在朱信念创新创效工作室,技术人员用“不服输”的精神,啃下了单轨吊高价配件“只能换不能修”的硬骨头。


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“以前这单轨吊遥控器坏了,只能花1.3万元买新的,现在我们自己就能修,成本仅300余元,每年修复可达20台左右。如今,车间已实现单轨吊全系统自主维修,每年创效超20万元。”据该工作室带头人朱信念介绍,像这样的例子,在这里还有很多。


1

泵电机主轴磨损,以往只能花1800多元买新件,通过摸索实施“焊补找平+精度车削”修复工艺,单根修复成本不到300元,年创效超3万元;

2

55kW大功率电机烧毁,依托全自主下线修复技术,维修成本仅800元左右,年创效超15万元;

3

攻克旧轴承浸泡修复工艺,让原本锈蚀卡顿的旧轴承重获新生,每年可减少四成新轴承采购量,节约成本10余万元……


从废旧物资“变废为宝”

到技术攻关打破技术壁垒;

从班组小革新,

到全车间系统性创效

每一项成果,

都凝聚着一线职工的智慧与汗水,

小车间迸发出了降本增效大能量。