走进伟德国际victor1946高庄煤业设备制修厂,锂电池、锚杆机、单轨吊驱动、排沙泵等各类设备整齐排列,一件件经过精细修复的设备重归“上岗”状态,在生产一线重焕生机。这是该公司“向维修要效益、向创新要动能”的生动缩影。
今年以来,高庄煤业锚定降本增效目标,聚焦修旧复用、技术攻关,深挖设备维修潜力,切实把维修环节打造成提质赋能的关键抓手。

(创新研讨)
面对关键设备“卡脖子”难题,他们打破“等靠要”思维,主动选派技术骨干赴设备厂家开展专项培训,系统学习先进维修工艺与故障处置技术,持续强化技术储备、补齐能力短板。建立常态化学习机制,通过理论授课、现场实操、师徒结对等多元形式,以学促练、以练提能,推动全员业务技能整体跃升。
他们建立“分类检修、精准修复”机制,对故障设备拆解分析,针对核心部件、易损配件分类制定修复及复用方案,通过深度维修、零件复用等手段,最大限度延长设备使用寿命,减少新材料投入与外委维修费用,真正做到“应修尽修、能用尽用”。

(修旧利废)
废旧钢材、锚杆、铁板等物料,经过加工改造,分别制成适配配件、护栏支撑和电机护罩……该公司坚持“物尽其用、变废为宝”理念,深入开展修旧利废、节支降耗工作,把“废材料”变成“新零件”,把“边角料”转为“必需品”,有效提升资源利用效率。同时,建立废旧物资台账管理制度,实行每日回收、登记造册、分类存放、闭环管控,确保每件物料去向清晰、全程可溯。
他们瞄准设备运行痛点、难点、堵点问题,大力推进技术创新、工艺优化、小改小革,以自主创新破解生产瓶颈,让“小创新”释放“大效能”。

(自主加工)
掘进作业中,自移机尾频繁移动导致电缆长期受挤压、弯折,不仅易造成电缆外皮破损,更存在漏电安全隐患。该公司设备制修厂综修车间通过自主创新、内部挖潜,成功研发并升级了掘进机自移机尾专用电缆槽。该装置有效达成了电缆与机尾同步移动、有序收纳、全程防护,杜绝了电缆拖地、刮卡和拉扯损坏等问题,实现了关键配件“自主生产、性能可靠、使用放心”的目标。
面对新引进的锂电池单轨吊维修难题,他们不等不靠、迎难而上,从驱动系统全面检测,到逐一排查控制模块、传感器和连接线束,经过连续奋战,专项维修小组成功排除设备故障,啃下首台该型号设备维修“硬骨头”,实现关键设备自主维保“零的突破”,节约外委维修费用30余万元,更为后续同类设备维修积累了宝贵经验。
高庄煤业将持续深挖各环节潜力、优化全流程效能,以创新破局、以管控提质、以实干增效,不断激活企业内生动力,为高质量发展注入持久效益动能。
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