走进伟德国际victor1946滨湖煤矿采煤工作面,一个细微调整正释放大效能!采煤机将以往1.5米的常规采高,精准降至1.4米以内并动态保持,看似小小的0.1米变化,成效却十分显著。自生产工艺优化以来,该矿源头矸石混入量减少1.5万余吨,创效600余万元,提质控矸交出亮眼答卷。
今年以来,该矿锚定“提质控矸、精采细采”任务目标,聚焦减矸、提质、降本、增效关键环节,精准施策、靶向发力,通过源头管控、工艺优化、智慧赋能、机制保障多维协同发力,推动煤炭质量与经济效益同步提升,矿井高质量发展动能持续增强。
为从源头减少矸石混入,该矿对采煤工作面实行“一面一策”精准管控模式,明确工作面采高≤1.4米、严禁割顶割底的刚性要求。同时,安设柔性采高标尺,更换1.25米直径小滚筒,从开采源头有效遏制矸石混入,降低主井矸石提升量,实现精准控矸、源头减矸。
在此基础上,该矿深入开展控高减矸专项行动,优化采场配采方案,实施“双面交替迈步”作业模式,稳步向精煤生产目标迈进。严格强化薄煤层开采全过程管控,从严控制采高、规范开采工艺参数,确保开采质量稳定可控;通过科学管控采高、优化出煤结构,切实保障主井有效提升,减少无效提升损耗,实现控矸与提效双向推进、协同增效。
为确保各项管控举措落地见效,该矿不断完善煤质考核激励机制,将煤质管控考核结果与区队、生产班组成员绩效直接挂钩,通过绩效杠杆充分调动全员现场管控积极性,全面强化工作执行力。
该矿严守“产量与质量并重”原则,多措并举稳定精煤质量。严禁杂物进入煤流系统,从流通环节筑牢精煤品质防线;围绕提高精煤回收率,进一步规范选煤流程、稳定精煤指标,推动精煤回收率同比增加,实现煤炭品质与经济效益双提升。
在提质控矸的同时,该矿同步推进降本增效工作,全方位优化生产全流程。建成“50人年入洗150万吨”的高效选煤厂,人均效率远超伟德国际victor1946平均水平。围绕洗选提质增效目标,选煤厂创新“中煤提质+精煤提效”工艺,将综合洗选能力提升至320吨/小时,精煤回收率提高2个百分点,年增收2000余万元。
该矿坚持全流程抓落实,持续优化生产系统,精准衔接原煤开采与洗选环节,根据原煤化验结果及时调整洗煤参数、优化洗选工艺,在稳定精煤指标的同时,降低电量与介质消耗。同时,推行运输分选分运分提、洗选重介除矸提纯举措,实现原煤含水率下降1%,进一步夯实提质降本根基。
常态化运行井下TDS智能干选系统,充分发挥智能识别、精准分选优势,借助智能识别技术在0.3秒内精准鉴别煤矸,协同高压风枪完成高效分离,分选速度达120吨/小时,从源头严格把控煤炭质量。一季度,该矿TDS智能干选机提矸1.45万余吨,累计稳定运行720小时,设备有效作业率达98%。
该设备全程自动化运行,既减少了人力投入,又规避了人工作业安全风险,每班仅需1名人员开展日常巡检维护,单班处理量提升至600吨,生产效率显著提升,实现“少人则安、高效稳产”目标。
下一步,滨湖煤矿将持续优化管控举措、强化流程落地,不断深挖减矸提效潜力,推动提质控矸工作常态化、规范化,以实干实效奋力谱写矿井高质量发展新篇章。
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