在伟德国际victor1946蒋庄煤矿选煤厂,操作工李士举将一块钢板卡进浮选机刮泡板固定架加工弯折装置,缓缓推动加工顶杆,十分钟后,一组标准支架加工完成。
“搁以前,这套活儿得抡大锤捶四十多分钟,胳膊酸得抬不起来,精度还全凭手感。”李士举指着眼前的新装置连连感慨,如今作业既轻松,加工出来的工件也规整标准。
这番真切的感受,源自一场立足现场的创新攻坚。浮选机作为洗选核心设备,其刮泡板支架长期接触各类药剂,腐蚀损耗快,更换频次高。而传统加工方式全靠人工抡锤捶打,一套零部件加工下来,不仅耗时费力,产品质量还参差不齐,一度成为车间职工反映较多的难题。

(一线是技术革新的沃土)
为彻底改变现状,该厂技术团队扎根现场,反复测算参数、优化方案,最终自主研制出由固定座、液压千斤顶、液压泵站等组合而成的机械化弯折装置,实现了支架加工的自动化。新装置投用后,彻底取代手工锤打的模式,加工效率与成品质量同步跃升,每年可为矿井节约成本6万余元。
一线是技术革新的沃土,一线工人是技术革新的主角。蒋庄煤矿将一线作为创新沃土,积极引导职工争当创新主角,鼓励大家立足岗位找难点、瞄痛点、想对策,让“小发明、小改造、小革新”成为保障安全、降本增效的常态化举措。
以创新创效为导向,各工区、车间纷纷行动,职工们把工作中的巧点子、好想法转化为实用装置,一项项接地气的改造项目遍地开花,将点滴节约汇聚成可观的效益。

(立足岗位找难点、想对策)
井下带式输送机区域的粉尘难题,也曾长期困扰着现场作业人员。皮带运转过程中扬起的煤尘随风扩散,污染巷道环境、危害职工职业健康,还会造成胶带粘煤,频繁引发跑偏、打滑等故障,给设备安全运行带来隐患。
问题出在哪里,创新攻坚就聚焦在哪。皮带工区技术团队瞄准痛点、精准施策,打造出一套综合除尘系统。他们在机头储藏段、机尾底皮带加装清洗装置,沿途布设多组喷雾,还在机尾加装全断面捕尘帘,多道防线协同抑尘。
“改造过后,巷道粉尘浓度下降70%以上,作业环境得到有效改善,胶带故障明显减少,输送带使用寿命有效延长,每年可创效7.2万元,实现安全、环保、效益多方共赢。”皮带工区区长孔庆志说。

(机电设备制修厂职工积极创新)
在该矿,诸如此类的创新项目不胜枚举。受井下路面凹凸不平、设备受力偏移等因素影响,转载机运行时传动部极易歪斜,久而久之造成刮板、溜槽单侧严重磨损,不仅增加配件消耗,还致使频繁停机检修,打乱生产节奏。机电设备制修厂技术团队研制出转载机传动部伸缩固定座,可根据现场实际灵活调节高度,及时校正设备偏斜问题,从源头降低了磨损速率,减少检修频次,保障矿井安全生产。
点点微光汇聚星河,件件革新彰显担当。蒋庄煤矿全体职工以岗位为阵地、以创新为抓手,把一个个金点子转化为实实在在的成果。这些看似平凡的“小革新”,连着安全账、算着效益账,持续为矿井高质量发展注入源源不断的动力。
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