

在当前市场环境下,煤质是矿井效益的“生命线”,精煤回收率更是直接关乎企业经济效益的核心指标。然而,岱庄煤业在控矸提质的征途上,却面临着一道先天不足的“硬坎儿”——
井下未设计TDS智能干选系统,现有运输系统无法实现矸石常规分提分运。掘进开拓中产出的矸石极易混入原煤流,不仅拉低原煤品质,更徒增后续洗选成本,成为横亘在效益提升之路上的“拦路虎”。

面对“无硬件、无条件”的现实困局,岱庄煤业没有坐等观望,而是主动破局。他们以井下全岩巷道——欢城断层治理巷为突破口,打出一套“时空置换”的组合拳,硬是在看似无解的“死胡同”里闯出了一条生路。

他们精准测算采掘工作面生产节奏,充分利用生产间隙,对欢城断层治理巷产出的矸石实施“分时段分提专运”模式,并安排专人全程跟踪督办。从矸石产出、运输到落地存放,每一道环节都严格把关,确保矸石与煤炭彻底分离、单独运输、专料专用,坚决杜绝矸石混入主煤流。

看似“小调整”,实则“大账本”。这一“挤”一“抠”之间,效益立竿见影。数据显示,自3月18日首次矸石分提专运至6月1日欢城断层治理巷结束,他们共计组织分提专运23次、合计提升矸石6830吨,精煤回收率提升7个百分点。

更值得称道的是,这些被分离出来的矸石并未被废弃,而是被运往充填工区进行粉碎深加工,作为膏体充填的原料重新“回家”。这一绿色循环举措,既守住了主煤流的“纯净度”,又有效替代了外购充填材料,大幅节约了矸石采购成本,真正实现了“矸石不落地、吃干又榨净”的绿色闭环。