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枣矿故事

“毛细血管”涌出效益“活水”|高庄煤业

作者: 谢蓉、罗雄   发布日期: 2026年07月07日   来源: 山东能源伟德国际victor1946



在洗煤厂

管道不仅是输送介质的通道

更是降本增效的“毛细血管”

漏点补了

堵点通了

效益的活水就能源源不断流起来



修复出料管的“漏损病灶”,每年可减少介质流失10余吨;打通鼓风管路的“运行堵点”,系统开车效率显著提升……这些就是高庄煤业公司从两根管道里一点点“抠”出来的增效账本。


一根出料管的“脱困记”


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在该公司洗煤厂,编号3421的合介泵出料管曾是个“老大难”。高速流动的重介悬浮液日复一日冲刷管壁,管道磨损变薄、漏料频发,不仅需要反复维修,而且会造成介质流失、压力不稳等问题,直接影响产品质量稳定。



“介质流失就是成本流失,不能再这样被动下去,必须深挖根源、彻底解决。”该厂机电车间主任自喜伟在一次现场排查后,下定决心整改这个问题。



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一场头脑风暴就此展开


该车间技术团队立足现场工况,反复论证、试验、推翻、再优化,历时半个月敲定了全新改造方案:采用φ600内贴12毫米厚陶瓷伸缩节出料管设计,依托耐磨陶瓷内衬工艺,在伸缩节内加设密封专用填料,搭配活动法兰与压盘根无焊接一体化结构,相当于给管道最薄弱的接口和弯头处,穿上了一层“陶瓷铠甲”,使出料管寿命延长3倍,每年可节约维修费用10余万元


一条鼓风管路的“通气记”


解决了出料管问题,他们又将目光投向了另一处生产“堵点”——介质桶鼓风管路


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这条管路是洗煤分选工艺的“呼吸系统”,负责系统开车前调节桶内重介质悬浮液混合状态,保障重介质悬浮液的稳定性,是保障精煤分选质量、提升回收率的关键设施。


然而,受阀门生锈卡滞、管路老化通流不畅影响,介质极易沉积、混合不匀,既加重了设备损耗,也制约着洗煤工艺提质增效。


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他们不等不靠,逐段排查管路,将35米老化严重的鼓风管路全部换新,升级5件DN50气动蝶阀,从源头消除锈蚀、卡涩隐患。经过改造后的管路“呼吸”更加顺畅,桶内重介质悬浮液混合更加均匀,分选密度波动更加正常,推动产品质量持续向好,精煤回收率提升约0.1%。


聚沙成塔,集腋成裘。两根管道的优化升级,只是高庄煤业深挖内部潜力、深耕细节创效的一个缩影。下一步,高庄煤业将继续坚持以小改造、小革新、小突破破解生产难题,从细微处严控成本、精进效能,以点滴行动汇聚企业高质量发展强大动能。