387米——这是伟德国际victor1946高庄煤业73上08综采工作面的切眼长度,也是该公司以前从未挑战过的新纪录。
如今,这里灯火如昼,机械轰鸣。387米超长综采工作面如同钢铁巨龙横卧煤层深处,一排排液压支架整齐列阵,转载机与破碎机默契联动,刮板输送机载着滚滚乌金奔涌向前。而在3个月前,这里还只是一张设计图纸。
“从安装到投产,这场硬仗,我们打赢了。”站在工作面机头,该公司综机副总工程师温明宝抬手抚过支架立柱,目光中满是感慨与自豪。

(单轨吊辅助运输)
该公司73上08工作面,既是矿井重点任务,更是关乎全员效益、稳住发展根基的“饭碗工程”。
切眼长度387米,需安装液压支架258架——这在高庄煤业乃至整个伟德国际victor1946均属首例。传统安装工艺不仅工期冗长、难以匹配生产接续节奏,更无法破解超长切眼的施工瓶颈。工期紧、任务重、运输距离长、人力紧张,重重压力沉甸甸压在每一名攻坚人员肩头。
“必须打破常规,走新路。”
突围,从运输环节率先破局。
该公司技术团队反复勘查现场、精准测算数据、认真排查安全隐患,最终将目光投向与73上08相邻的73上07工作面。一个“搬”字,成了撬动全局的支点:将73上07撤出的193架支架直接“搬家倒面”至73上08,其余65架由地面下井补套。
传统转面需绕行大巷,他们打破常规,在两个工作面之间首创施工“中间联络巷”,将撤架通道与运输巷直连。转面运输距离从1400米降至725米,运输效率提升57%,仅此一项便节约单轨吊运输里程270千米,更让安撤工期提前了15天,为投产赢得了宝贵时间。

(职工正在调试单元支架)
运输瓶颈突破后,超长切眼的安装环节又成为新挑战。他们再次打破“从一头推进”的传统思维,创新实施“中间起步、双向安装”模式:精准定位切眼中部起步点,支架向两端同步作业,安装效率再度跃升。
方案有了,关键在落实。
他们锚定各节点目标,制定全周期安装工作计划,“挂图作战”将整体任务细化到每一天、每一个班组、每一位职工,构建起“责任到人、闭环管控”的工作体系。
面对人员紧缺难题,他们打破区队管理边界,统筹调配三家单位的管辅力量,组建“重点工程攻坚帮扶组”;电液控安装期间,实习大学生以干代学,在学练结合中充实作业力量;安全生产标准化提升工程同步推进,管线规整、底板清理……每一处细节都精雕细琢。
大件精准吊装、螺栓紧固达标、管路敷设成线……在这幅巨大的“钢铁拼图”前,全体高煤人心往一处想、劲往一处使。巷道里,吆喝声、机器轰鸣声,奏响了一曲激昂的劳动乐章。
(验收支架安装质量)
“今天又突破了!”单日单头安撤12架——这一纪录让所有人振奋。此后连续多日,日均安装稳定保持在11架。而在材料巷65架补套支架安装时,他们采用2部单轨吊协同运输,硬是攻克了支架散件“3000米长距离运输”的难关,创下单日安装9架的成绩。
“试运转启动!”随着一声令下,转载机、刮板输送机、采煤机等设备依次轰鸣启动,所有系统均一次性试车成功。
安装只是第一道关。初采期间,工作面又面临“机头集中调采80米”的艰巨任务。他们超前谋划,在支架安装阶段就将前梁按8°偏向机尾布置,从源头优化架向姿态,降低生产期间调架难度。调采过程中,“四头一循环”程序严格执行,支架架向、立柱偏差全程管控,大比例调采期间始终保持安全高效生产。

(工作面平稳投产)
如今,73上08超长综采工作面已平稳投产。站在机头回望,387米长的钢铁长臂正在煤海中沉稳推进。
温明宝掏出笔记本,上面密密麻麻记录着这场攻坚战的每一个数据——它们不仅是数字,更是高庄煤业在“十五五”开局之年交出的第一份答卷。
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