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高庄煤业:“妙手回春” 废料堆里刨出百万真金

作者: 孙超楠   发布日期: 2026年06月04日

“以前破损的皮带机护罩,上井后就只能当废料扔,现在我们花不到200元修一修,就能重新下井干活,直接为公司节省500多块!”在高庄煤业机修车间物资加工超市的废旧物资回收区,党员淘宝先锋队队员李齐一边擦拭修复好的配件,一边笑着介绍。不起眼的车间里,这样“变废为宝”的故事,每天都在悄然发生。

走进机修车间,没有杂乱喧嚣,取而代之的是井然有序的分区作业、摆放整齐的物料工具,以及职工们忙碌而专注的身影。近年来,该车间锚定“节支降本、增收创效”目标,摒弃“外购依赖”“坏了就换”的旧思维,发动全体职工立足岗位搞创新、挖潜力,把废旧物资变成“香饽饽”,把技术难题变成“创效点”,用实干与智慧,在小小的车间里闯出了一条降本增效的新路子。

物资加工超市里,一块陈列着300余种非标件的展示牌板,见证着车间从“外购依赖”到“自主生产”的转型之路。“以前井下急需的非标件,外购不仅贵,还得等好几天,有时候甚至会耽误生产进度。”设备制修厂职工王乾介绍,为破解这一痛点,车间组建专业技术团队,深入井下一线摸排需求,精准对接生产痛点,从零开始摸索非标件加工技术。

在废旧物资回收利用区,“分类回收—精细挑选—修复利用”的全链条管理模式,让曾经堆满废弃旧件的角落,变成了年创效超20万元的“创效阵地”。党员淘宝先锋队立下“每日三巡查、件件不放过”的规矩,每天早、中、晚三次对废料堆进行拉网式排查,把废弃的非标件、型材等挑拣分类,再通过整形、焊接等工艺,让“废件”重获新生。

“这台皮带机护罩,是我们从废料堆里‘淘’出来的,当时已经破损严重,大家都觉得没救了。”设备制修厂机修班班长刘涛回忆,他们反复打磨、焊接,花费不到200元就使其恢复了使用功能。去年一年,车间累计回收利用废旧物资超1000件,创效达25万元。

如果说废旧物资回收是“节流”,那么技术创新就是“开源”。在朱信念创新创效工作室,一群技术骨干正围着故障的单轨吊遥控器忙碌着,他们用精湛的技术,啃下了高价配件“只能换不能修”的硬骨头。“以前这单轨吊遥控器坏了,只能花1.3万元买新的,现在我们自己就能修,成本仅2000余元,每年修复35台左右,年创效达35万元。如今,车间已实现单轨吊全系统自主维修,每年创效超百万元。”工作室带头人朱信念介绍。

降本增效从来不是“大动干戈”,更多藏在日常工作的细节里。

排沙泵电机主轴磨损,以往只能花1000多元买新件,班组职工反复试验,摸索出“焊补找平+精度车削”的修复工艺,单根修复成本不到80元,每年修复30件,创效超3万元;

55kW大功率电机烧毁,掌握全自主下线技术,维修成本仅800元左右,年创效超15万元;

自主研制的轴承快速压取装置,效率提升20多倍,每年节约成本90万元;

旧轴承浸泡修复工艺,让原本锈蚀卡顿的旧轴承重获新生,每年减少新轴承采购量四成,节约成本10余万元。

从单个配件节约近千元,到全年节支数百万元;从废旧物资“变废为宝”,到技术攻关打破垄断;从班组小革新,到全车间系统性创效,机修车间的每一项成果,都凝聚着全体职工的智慧与汗水。下一步,高庄煤业将继续深耕降本增效领域,鼓励职工立足岗位创新创效,把每一个细节的潜力挖深、挖透,让小车间持续迸发大能量,为公司可持续发展注入源源不断的动力。

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